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用AI“爆改”工厂 实探宝钢股份汽车板产线的AI云端化操作车间|高质量发展调研行

用AI“爆改”工廠 實探寶鋼股份汽車板產線的AI雲端化操作車間|高質量發展調研行

財聯社 ·  05/24 08:35

①今年是寶鋼股份全面推進AI戰略的元年,目標是要實現100個場景應用,涵蓋AI產線控制、AI視覺識別和AI智能決策。 ②寶鋼已經建立了AI算力中心,組建了數智化團隊,目前正在集中各製造基地的數據資源,在電鍍鋅汽車板產線上進行大模型的效果驗證。

《科創板日報》5月24日訊(記者 張洋洋)一個諾大的鋼鐵生產車間,高空當中無人行車設備抓着一個冷軋鋼捲來回穿梭,這是發生在寶鋼股份“AI主操車間”的一幕。

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圖/《科創板日報》記者攝

近日,中宣部組織的“高質量發展調研行”主題採訪活動走進上海。採訪調研的第一站,《科創板日報》記者來到位於寶山區的寶鋼股份。

眼前的這個“AI主操車間”,是寶山基地冷軋廠C008熱鍍鋅智能車間,它不似傳統鋼鐵廠的燈火通明、爐火通紅和熱火朝天,這裏極少人工作業,只有行車吊裝鋼卷時的隆隆聲,還提醒着這是一個還在24小時作業的工廠。

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圖/《科創板日報》記者攝

在業界,這個“黑燈工廠”早已名聲在外,指揮它的,是相隔不遠處的“六合一”控制室。在這個不大的屋子裏,只有4名操作人員,他們面對着幾十塊屏幕,工廠車間實時生產的數據情況和分析在屏幕上閃爍呈現,距此千里之外的寶鋼湛江生產基地的生產實況,也同樣一目瞭然。

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圖/《科創板日報》記者攝

“我們做了粗略統計,此前操作人員在實時監控的過程中,每三分鐘左右就要調整一次操作。運用AI主操後,半小時去介入一次就可以了,降低了人員90%以上的負荷。”寶鋼股份冷軋廠分管智慧製造的副廠長劉德成告訴《科創板日報》記者。

寶山基地冷軋廠C008熱鍍鋅智能車間,該車間用於生產汽車板。包括這個車間在內的一系列黑燈工廠,是工信部首批命名的智能製造試點示範區之一,也屬於上海市首批智能化工廠。

劉德成說,寶鋼冷軋部門經歷了近10年的數智化建設,通過推進機器人和自動行車等極致自動化的工作,汽車板產線的勞動效率提升超過30%。

近三年來,寶鋼股份則重點在推進大數據和人工智能的工作,目標不僅是要減輕體力負荷,更要減輕繁重的腦力負荷,尤其是在鋼鐵製造的核心生產控制環節。

但是AI進入傳統鋼鐵製造的核心地帶,對鋼鐵廠商而言,還是一個挑戰性很強的課題。在流程型行業中,高可靠性和高穩定性是基本的要求。但AI本身的不可解釋性,帶來了不確定性的風險。這兩者之間的矛盾非常突出。

劉德成說,通過近三年的探索迭代,寶鋼股份還是找到了方法和路徑,成功實現了汽車板產線的AI主操(雲端化操作,實現跨界面融合)。

以連退產線高速運行的退火爐爲例,這是一個複雜的系統,大數有121根爐輥、380個輻射管。寶鋼股份打造的AI主操,對超過800個數據和參數進行處理,預測未來三十分鐘的工藝參數變化情況,AI主操會直接將調整的指令下發到PLC控制系統,完成毫秒級的實時控制。

通過應用AI主操,不僅產能水平得到提升,同時,機組溫度不符的封閉率、帶鋼跑偏的頻率和帶鋼單次跑偏的持續時長也都得到明顯改善。甚至,在某個張力糾偏的具體案例中,AI比操作人員提前54秒感知到異常,並進行響應,而且AI的調整動作,與成熟的歷史經驗預期是一致的。

在大模型方面,近兩年,寶鋼股份一直在跟蹤研究大模型的發展,今年則進入到了大模型的實戰階段,目標是通過大模型進一步提升汽車板表面質量檢測的能力。

據劉德成介紹,寶鋼已經建立了AI算力中心,組建了數智化團隊,目前正在集中各製造基地的數據資源,在電鍍鋅汽車板產線上進行大模型的效果驗證。後續將通過“基礎大模型、行業大模型和專業大模型”三個階段的推進,實現對汽車板表面質量檢測能力的進一步提升。

“今年是寶鋼股份全面推進AI戰略的元年,目標是要實現100個類似AI主操這樣的場景應用,包括AI產線控制、AI視覺識別和AI智能決策等不同維度的工作。”劉德成說。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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